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安川伺服驱动器840报警如何解决
1、首先示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出,可以用直流电压表检测观察。
2、然后电机在一个方向上比另一个方向跑得快是因为无刷电机的相位搞错。要检测或查出正确的相位。在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。如果有问题就将测试/偏差开关打在偏差位置。最后再重新设定。
3、接着检查速度键键反馈的极性搞错。如果可能,将位置反馈极性开渗亮物关打到另一位置,将驱丛液动器上的TACH+和TACH-对调接入,或者驱动器上的ENCA和ENCB对调接入。在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
4、最后找到LED灯是绿的,但是电机不动,进行检查+INHIBIT和_INHIBIT端口。检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的,然后重新启动问题就解决了。
安川伺服驱动器常见故障列表
回答 安川伺服驱动器(servo drives)又称为“安川伺服控制器”、“安川伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。 安川器人系统集成维修保养 安川伺服驱动器维修方案。安川MOTOMAN伺服驱动器故障维修案例总结:1、电机在一个方向上比另一个方向跑得快;(1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。处理方法:检测或查出正确的相位。(2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。机器人驱动器维修处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。(3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。安川驱动器维修处理方法:重新设定。2、电机失速; 安川伺服驱动器维修方案(1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。处理方法:可以尝试以下方法。a.如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以b.如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。c.如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。d.如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。(2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。3、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出;故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。处理方法:可以用直流电压表检测观察。4、LED灯是绿的,但是电机不动;(1) 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。处理方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。(2) 故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。安川机器人伺服驱动器维修方案5、上电后,驱动器的LED灯不亮;故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。处理方法:检查并提高供电电压。6、当电机转动时,LED灯闪烁;(1) 故障原因:HALL相位错误。处理方法:检查电机相位设定开关(60°/120°)是否正确本文的分享就到这里了,相信大家阅读完本文,可以更好的了解关于“安川伺服驱动器 安川伺服驱动器官网”方面的内容。